給力、煤泥烘干機除塵器選型存在誤差。 三筒烘干機詳情:http://www.hxhgj.com/product/santonghongganji-501.html 煤泥烘干機詳情:http://www.hxhgj.com/product/meinihongganji-479.html 雙筒烘干機詳情:http://www.hxhgj.com/product/liangtonghongganji-502.html
由于進入煤泥烘干機的 原料含水量經常超標,有時達到20%。經煤泥烘干機烘干后,每小時大約有1噸的水份蒸發進入煙氣,煙氣的濕度增加,增大了煙氣在除塵器內部的結露。由于煙 氣溫度過高導致除塵器濾袋燒結、焦化。因此,生產時為了控制進入除塵器的煙氣溫度,在煙氣管道上開孔,讓外界冷風和煙氣混合降低煙氣溫度以達到保護濾袋的 目的。但是,由于煙氣結露、塵粒吸潮導致濾孔被糊住,使煙氣不能正常通過除塵器,即除塵器處于失效狀態。由于從煤泥烘干機出來的煙氣量很大,根據除塵面積 計算后:原除塵器的煙氣處理量為16500—27500m³/h,過濾風速取為1.2m/min,過濾面積僅為458㎡,但是配備的風機風量為30000 —40000m³/h。根據煤泥烘干機的工況要求,必需要加大除塵器的過濾面積。
第二、煤泥烘干機配套風機的選型存在的誤差。
煤泥烘干機設備原來配備的風機由于除塵器結露導致布袋阻力增大,煙塵不能被正常抽濾。工人以為是風機壓力不夠導致煙氣抽不過來,所以更換了風機。在原風量 不變的條件下,將風壓增大一倍,由3.5kPa增至7kPa,電機功率也加大近一倍。這樣一來,風壓增大,將以前可以過濾掉的塵粒從濾孔抽出,使排煙中的 含塵量大量增加;由于排氣中的含塵量大量增加,造成風機葉輪的磨損率也跟著增加,使可以使用2~3年的葉輪,使用壽命縮短至9~10個月;同時也增加了無 謂的電能損耗,使生產成本增加。
第三、冷風反吹清灰存在的問題。
由煤泥烘干機使用外界冷風反吹清灰,濾袋中的煙氣突然與大量冷空氣混合,煙氣溫度急劇下降,同一濕度條件下降低溫度,反而增加了煙氣在布袋中結露的可能性。