某廠生料車間有兩臺Φ2.4×18m回轉式烘干機,原收塵系統為集中處理方式,共有兩級收塵,******為降塵室,二級為一臺SHWB15老型臥式電收塵器。但由于地處東北,氣候寒冷,氣溫常在零下30多度,收塵系統一到冬季便產生諸多問題,如結露、物料堵塞,物料凍結,造成設備過載,燒毀電機等等,雖然采用加強看護,增加管道局部保溫,采暖爐烘烤等等應急措施,均不見效。
為了從根本上解決電收塵系統的冬季取暖問題,我們做了烘干機收塵系統改造。在降塵室到收塵器的風機入口處建了16m×10m,總高為12m的二層采暖樓房,以此提高收塵器工作的環境溫度。經過冬季運轉,效果很好,收塵系統,回灰輸送設備都能正常運轉,只是在最寒冷的“三九”天,還是有結露現象,暴露的風機、煙筒有結露、堵塞。我們在隔年的夏天,又對收塵器的這部分采用了保暖設施,先在降塵室內加了暖氣片,后又把風機、煙筒也建了房屋遮蓋,使整個系統都受到了建筑物的封閉,保溫。由于電收塵系統的工作環境溫度提高了,降溫結露、凍結、堵塞等現象再也沒有發生過。
隨著我國對水泥行業環保要求的提高,我廠烘干機的電收塵效率較低,只在98%以下,根本滿足不了現代收塵的技術要求,為此,我們對該收塵系統又進行了第二次技術改造。
(1)這次技術改造是把收塵系統集中處理廢氣的方式分開,即把兩臺烘干機尾部廢氣進行分別處理。利用原有的******降塵室,把中間隔開,供兩臺烘干機使用。烘干機廢氣仍然走原來的收塵系統,還是采用老式電收塵,但要對收塵器進行******的電收塵技術處理改造,即增加同極間距,更換電源型式,改進控制裝置等,取得了良好的效果,最終收塵效率提高到99.5%以上。
(2)烘干機尾部的廢氣處理仍走原有的降塵室,但要新建一臺BZ16-2-5型的電收塵器,同極間距為400mm,清灰裝置為電磁錘振打器,收塵效率可達99.7%。處理風量為35000m3/h。借助于給力次改造的經驗,我們采用了半保溫的形式,即把收塵器的上部殼體用100毫米厚的巖棉進行保溫,外包裹鍍鋅鐵皮,下半部進行房屋砌筑,把回灰設備排風機和煙筒全都砌在室內,并安裝了采暖設施,從根本上解決了環境溫度低的問題。另外對降塵室墻壁也采取了保溫設施,用苯板加雞毛灰進行隔熱,減少了氣體在進入收塵器前的降溫程度,力爭了收塵器在露點溫度以上工作的條件。最后還把出房蓋進煙筒段的“爬山虎”傾斜外露管道,也采取了保溫,做到不裸露一點部位。
生料車間烘干機收塵系統經過兩次改造后,廠里對該系統進行評估和測試,收塵系統運轉正常,效果良好,排塵濃度分別為96mg/m3和90mg/m3,達到了國家排放標準。
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